膜片联轴器故障检测
机组对中不良
由于机组基础发生不均匀沉陷或基础的刚性较差等原因,造成机组水平度变化,导致机组同轴度超差此外.基础变化还会造成磁场中心发生偏移,引起轴窜过大和其它电气系统的失调,造成注复性的窜动,伴随着振动和噪音
联轴器外观检查
为满足动平衡要求,先标记联轴器各零件的安装位置.然后解体挠性膜片联轴器,逐一拆下六方螺丝、间隔套、膜片组,仔细讲膜片从间隔套上取下检查。通过检查发现两个相邻间隔套内侧有磨痕,与标准件相比较约磨损质量3克
检查机组轴窜量和地脚螺检
利用百分表法测量机组轴窜量.检查结果为左表+0.04mm,右表0.02mmmm,符合标准0.05 m m要求、检查泵机组各地脚螺栓.均在紧固状态,无松动
检查机组同轴度
利用激光对机组的对中情况进行检查。发现电机端前脚偏高0.19mm,后脚偏高0.3mm .轴心高0.12mm 机组形成下
此外.打开泵非驱动端轴承箱,检查各部分零件。主要检查泵轴端锁紧螺母有无松动,推力轴承有无异常磨损手动盘泵,无卡阴,即可判断泵侧无异常
经过对该输油泵外观检查和数据分析,认为该输油泵机组泵侧参数正常.导致轴承温度偏高和异响的原因可能在于电机端水平度超差、联轴器安装尺寸过小、磁场中心发生偏移所致。
无负荷电机运转检查
为查找电机方面有可能出现的故障,再次对电机端参数进行测量启动电机,无负荷运转.经观察现场和远传各项参数正常,机组基础无振动,电机运行稳定二
使用划针顺着电机轴旋转方向贴轴瓦壳外侧对轴作标记停机后,经检查测量电机转子向泵侧轴向移动7mm说明电机驱动端偏低,电机水平度超标同时也验证了3.3步骤同轴度测量结果的性二
故障结果判定
电机盘车使标记回移到轴瓦外侧并定位.量取联轴器安装尺寸为249.2mm,不符合250士0.02mm的标准要求
说明在运转过程中,联轴器异响原因为轴系对中不良,电机非驱动端水平度偏高.轴系形成下张口,存在电机向泵侧的轴向力作用于联轴器,使联轴器膜片产生变形和周期性回弹.加之电机转子因驱动侧较低造成的前移,使磁场中心发生往复偏移,造成膜片规律性的撞击,产生异响.